Pine Point Mining Ltd在西北地区Pine Point项目的一个矿床中对样品材料进行了初步的独立冶金测试,获得了积极的结果。
该测试工作是在L36矿床的四个钻孔的复合样品上完成的。该矿床是历史性的,不包括在最近的PEA中,并且该样品是作为确认钻探计划的一部分而获得的,该钻探计划旨在将若干历史矿床纳入长期采矿计划。该测试之所以重要,是因为以前的操作员进行的现代测试集中在高品位材料上,而该公司最近的测试是在3.7%锌和0.41%铅含量的复合样品上进行的,这与《初步经济》中的整体品位相似今年早些时候发布的项目评估(PEA)。
这是使用稠密介质分离(DMS)技术进行此等级的首次测试,然后对浓缩饲料进行常规浮选。将样品压碎至0.25英寸。DMS工艺拒绝了53%的进料质量,同时分别将95%和91%的铅和锌回收到浮选进料流中。浮选工艺从浮选进料中回收了85%的铅,精矿品位为76.7%。浮选进料中的锌93%被回收到精矿中,锌含量为59.5%。浮选测试包括3个未进行优化的测试,在较低的精矿品位上,金属回收率的提高潜力很大。
由先前的操作员对较高品位的样品进行了可行性级别的DMS和浮选回收率测试,该工作被用作PEA的基础。
重要的是,该测试显示了矿石相对较软且粗粒,并且在不进行重磨的情况下获得了上述锌精矿品位,这在PEA中已被假定。不必重新研磨会降低资本和运营成本。冶金测试的下一步将是提高精矿的回收率。这将需要研究在不同进料尺寸和介质比重下的DMS反应。这样可以选择合适的破碎机和筛网。浮选优化将考虑浮选饲料研磨,再研磨和不同试剂组合的影响,以提高总体回收率。
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